轉自:中工網
在漢森制藥的口服液智能制造車間內,機械臂在空中靈活舞動,自動化流水線高速運行,一瓶瓶口服液在傳送帶上快速移動。這是漢森制藥的生產核心,在這繁忙而有序的生產線上,IV線包裝班組長汪金芝敏銳地察覺到了一個亟待解決的問題——藥品包裝線生產設備中熱熔膠的消耗過大。
“這不僅增加生產成本,還可能對產品質量造成潛在影響。”汪金芝立即向車間管理層反映了問題,并提出了自己的建議。車間主管王素娟對汪金芝的敏銳洞察力和責任心表示贊賞,立馬組織了一個由3人組成的QC小組,專門負責解決熱熔膠消耗過大的問題。
王素娟、汪金芝和技術人員王凱,三人攜手并肩,共同踏上了這場“膠”點之戰。
漢森制藥口服液車間主管王素娟(右)、IV線包裝班組長汪金芝(中),以及車間技術人員王凱(左)三人組成的QC小組在口服液車間進行技術討論。受訪單位提供
QC小組深入生產一線,仔細觀察熱熔膠的使用過程,學習質量管理小組的方法論,試圖從源頭找到問題的根源。經過深入分析,他們發現、整理了可能影響熱熔膠消耗的13項末端因素,包括設備性能、材料質量、操作規范等。為找到熱熔膠消耗過大的原因,他們開始對這些末端因素進行逐一排查和確認。
在無數次的嘗試和驗證后,QC小組確定將原來的雙噴頭改為單噴頭的方案。這個方案實施起來卻并不容易。在設備調試期間,QC小組既要調整壓力參數,又要調節溫度,這兩個變量相互關聯,需要進行各種組合嘗試,才能找到最合適的方案。
為了不影響生產,王素娟、汪金芝和王凱在午休的時候,利用車間內的包裝線進行嘗試。每次調試,他們都要小心翼翼地調整參數,生怕對生產造成任何影響。
可“膠”點之戰路上挫折不斷。
有時候,剛剛調整好的參數,在實際生產中卻出現了偏差,導致熱熔膠的消耗并沒有明顯降低。王素娟說:“那段時間,我們幾乎每天都泡在車間里,一遍遍地調試設備,一遍遍地記錄數據。有時候,為了找到一個合適的參數,我們要連續工作十幾個小時,連吃飯都顧不上。”
作為QC小組中的技術骨干,王凱常常下班后獨自留在車間,手持工具,借著微弱的燈光,耐心細致地檢查每一個部件,調整每一個參數。“每一個細微的差別都可能影響到熱熔膠的消耗量和產品質量,我不敢有絲毫的懈怠。”王凱說。
在QC小組進行技改嘗試的過程中,汪金芝不僅協助小組成員進行設備調試和參數調整,還積極協調生產資源,確保技改工作能夠順利進行。“那段時間,我們就像是在打一場沒有硝煙的戰爭。”說起那段時光,汪金芝眼中閃爍著堅定的光芒。
經過數月的努力,QC小組終于迎來了勝利的曙光。
他們成功地將雙噴頭改為單噴頭,并實現了預期的效果。這一技改不僅大幅降低了熱熔膠的消耗,每年為企業降本25.5萬余元,還提高了生產效率,確保了產品質量的穩定性。
這項技改不僅得到了企業的認可和嘉獎,更在行業內引起了廣泛關注。10月15日,在第45次全國醫藥行業質量管理(QC)小組成果發表交流會上,汪金芝和王素娟代表QC小組參加了2024年度全國醫藥行業質量管理QC小組活動。
這是汪金芝作為一名普通班組長,第一次參加醫藥行業的競賽。汪金芝清晰地記得,當主持人宣布她們榮獲一等獎和最佳發表獎的那一刻,她和王素娟緊緊相擁,眼中閃爍著淚光。
漢森制藥精益推進辦常務副主任龔含慧表示,一直以來,漢森制藥都以持續提升產品質量、降低成本消耗、提高工作效率和經濟效益為目標,積極組織開展QC小組活動,推行全面質量管理在基層“落地深耕”。漢森制藥也將不斷擴大QC小組活動的覆蓋范圍和領域,提升課題深度和廣度,使QC小組活動真正成為全員參與的質量管理活動,不斷提升企業經營質量管理水平。
為了支持項目推進和獎勵有效項目,漢森制藥工會也發揮了積極作用。工會主席胡瓊表示,圍繞精益生產,工會提供經費用于支持推進小組創新創效,對取得成果的項目給予相應的獎勵。這不僅激發了員工的創新熱情,也為企業的發展注入了新的活力。
(湖南工人報全媒體記者 鐘曉敏)
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)