圍繞提高鑄件質量、降低生產成本這個主題,交大昆機科技股份有限公司鑄鍛分廠持續多年開展群眾性的QC活動,不斷結出可喜的成果。
2002年,公司注冊登記7個QC課題,發表了6個,其中鑄鍛分廠占了4個;2003年,注冊15個課題,發表了6個,鑄鍛分廠占了5個,并分獲一、二、三等獎。2004年,該廠又在公司內部發表的課題中占了大多數,其中兩個獲一等獎、一個獲二等獎。獲得一等獎的“Tx
68大件外觀質量改進”和“Tx6113C床身工藝整改”兩個課題組,還榮獲了云南省“優秀QC小組”的稱號。QC活動給鑄鍛分廠帶來了實績和經濟效益。
僅以三項課題為例。“修改Tx68平旋盤鑄造工藝方案”組,改變了傳統的平旋盤鑄件均采用高補縮頭的工藝,取消了Tx68平旋盤鑄件的工藝補縮頭,結果提高了材料利用率,將零件的制作成本降低15%,并方便操作。“改善鑄件外觀質量”課題組,使Tx68的立柱外模、立柱芯盒,床身外模、床身芯盒等均降低了返修率并節約了木材。“TX6113C床身工藝整改”課題組,節約了修補費,材料出品率也得到提高。以上三項課題在今年前8個月共計產生直接的經濟效益6萬多元,并為類似鑄件提供了可作參考的工藝方案。此外還分別帶來了不少間接效益,員工的質量意識和生產技藝也相應得到提高。
鑄鍛分廠QC活動的持續紅火,原因之一是分廠領導班子的創新意識。他們認為,原先的鑄造工藝長期停留在舊的模式上,鑄件質量的提高和成本的降低均受到制約。隨著新材料的引進,工藝也須創新,才能適應市場競爭的需要,而QC活動正是一種行之有效的方式。為此,分廠在精神、業務和物質上都給予了各課題組大力支持。例如凡在公司獲獎的QC小組,分廠也予以相同金額的獎勵。
作者:曦 文
(來源:本站原創)
|