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精打細算聯想人http://www.sina.com.cn 2008年02月27日 06:53 中國質量新聞網
精打細算聯想人 ——聯想(北京)有限公司員工提案改善活動擷粹 這里是聯想(北京)有限公司(以下簡稱聯想(北京))推行員工提案改善過程的幾個典型案例,展現了這群普通員工在企業質量管理過程中所起到的作用。每月,聯想(北京)員工提案改善建議達到1000多條,這些提案折射出了許多企業員工在大質量的概念下,時時心系質量,處處想到改善,在企業質量管理進程中扮演著重要角色,同時,為豐富質量管理內涵也提供了許多可供借鑒的經驗。 在現場求改善:整治卸貨平臺 提案人:計劃與材料管理處張雅麗 提案名:卸貨平臺改善 改善感言:提案改善是一個舞臺,用心做就能做到最好! 改善前現狀:由于地面凹凸不平,使用叉車拉機箱時,容易使機箱翻落至地,并出現過摔壞機箱的現象,使機箱的安全保障降低,如出現特殊情況,還會導致生產停線。 改善措施:通過和設備人員的溝通,將卸貨平臺地面整治平暢。 改善后效益:保證了機箱的安全使用,減少了機箱的故障率;保證了生產的正常運行。根據歷史數據推算,避免摔壞機箱的損失一年就可節省8000元。 為成功找方法:排除25%故障率 提案人:高級技術員郝書英 提案名:解決某系統高溫安裝黑屏報錯 改善感言:不為失敗找理由,要為成功找方法。 改善前現狀:最高故障率高達25%。2007年3月22日,北京廠夜班員工在測試時發現有20臺A型號電腦出現黑屏,需重新啟動電腦后,才能進行正常安裝測試。另外,當晚的B型號電腦也出現了報錯的現象,故障率高達20%。查詢當天的日志記錄發現,這些故障都出現在某系統測試后,在設置硬盤啟動時某程序終止所致。 改善措施:如何采取有效措施進行改善?郝書英從工程技術入手,利用頭腦風暴法,通過對這批故障機和測試設備進行分析后,將問題定位在測試架與系統配合不當的問題上。為此,郝書英提出了在生產測試過程中,將測試架中在用的名為“U27跳線”全部去除。2007年4月23日,根據郝書英的提案改善建議,生產測試架上的“U27”全部為斷開狀態,原來的故障得到了根除。應用這樣的方法,至今沒有發現一臺系統報錯問題,故障率降低到零。 改善后效益:經財務核算,這項提案避免了此類故障機的返工,帶來的計算收益每年達到65萬元。 為節約找竅門:從一個短信做起 提案人:計劃與材料管理處員工張景華 提案名:短信發送工作安排 改善感言:提案改善,收益你、我、他! 改善前現狀:生產上的臨時調整,是每個企業都會遇到的事情。過去,聯想集團北京廠的做法是:在全廠各部門設置專用賬號,有專職的文員進行管理,遇到工作調整的時間安排,各部門文員會以信息發送的形式通知每個員工。 這樣,問題就出現了:一是由于各方面的原因,一條信息常常要發送2次以上,才能最終確定收信人是否收到該通知,導致生產成本增加;二是由于賬號持有的人過多不好控制,有時會出現錯發或亂發的現象,造成不必要的浪費。如發送同一條信息,6個部門就會浪費6個人的工時。三是發送信息沒有歷史記錄,致使出現差錯時查找不到考核的依據;四是如果遇到某個部門的專職文員未上班,就會出現沒人發送信息或信息滯后的現象,從而造成整個生產計劃的紊亂。 改善措施:針對這樣的情況,張景華提出了如下4條改善建議:收回部分賬號,由一人專職控制;規定出短信的格式,字數控制在手機能夠發送一條短信字數的容量之內,爭取用簡短的字數告知通知的內容;對短信的通知要求,要發送相關免費郵件進行補充說明,避免多次發送造成的浪費;每次發送短信時都要做記錄,各組長和員工收到信息后要回復說明對短信內容的簡潔理解,避免出現差錯。 改善后效益:提案改善實施后的效益是明顯的。張景華算了一筆賬:全廠有800名員工,每周都會有1-2次短信發送信息通知的情況。如果按照現在每次只發送1條信息計算,就比過去每次2條信息節省一半的費用。1條短信按0.1元計算,每周1次短信通知就節省800×0.1元=80元,一年可節省52×80元=4160元。何況每周不只1次短信通知。而且由于現在的工作調整計劃由一名專職員工統一發送,每年工時費用可節省6500元。 增加細節管理:把標志做小 提案人:客戶服務處郝彥朝 提案名:物料狀態點的改善 改善感言:哭著流淚是怯懦的宣泄,笑著流淚是勇敢的宣言! 改善前現狀:生產第一線的員工都知道,在檢驗生產物料時,需要對物料進行類別的判定,然后在其外包裝箱上粘貼相應的狀態點。 過去,聯想(北京)的做法是:一般采用直徑為10厘米的標志粘貼在包裝箱上。由于所用的狀態點只起到標明物料類別的作用,如A類物質、B類物質等,所以它的大小沒有太大的影響。“然而我們現在檢驗所用的狀態點太大,這樣的話會造成經濟上的浪費。”郝彥朝說。 改善措施:措施其實很簡單,就是與工程部門進行溝通,在使工作不受到任何影響的前提下,將物料狀態點改小,將原來的狀態點標志由直徑10厘米改變為直徑5厘米,降低了輔料成本。 改善后效益:對輔料的成本進行了改善,減少了費用的支出。經過核算每年可以節約2400元。 小處做起省大錢:改善測試架 提案人:服務器生產處邵巧霞 提案名:測試架改善 改善感言:改善事小,關系重大,點滴做起! 改善前現狀:各種線存放混亂,現場凌亂;區域狹小,不便于操作,最下一層利用率低;臺位集中,不利于主板的散熱。 改善措施:第一,更改測試的存放位置,長度縮減,寬度放大,便于存放檢驗物料(如:硬盤),節省空間,便于操作。第二,加固機箱風扇,為主板的南橋及北橋散熱。第三,安裝測試架上的各種(電源、鍵盤、信號)走線槽,使環境整潔,操作方便。第四,外插線(軟驅、硬盤、光驅、電源轉接線)從同一邊走,相對整齊。 改善后效益:現場整潔,員工操作方便 ,降低開機過長、過熱對于主板的損壞,測試架的利用率上升,經計算每年可節省工時費用3150元。《中國質量報》 本報記者 杜 吟
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