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13個人的4M


http://whmsebhyy.com 2006年09月20日 07:41 中國質量新聞網

  13個人,平均年齡28歲,其中高級工3人,中、初級工10人,這就是陜西金鼎鑄造有限公司鑄鐵廠熔化A班的人員、技術構成。就是這樣一個小班組,近年來依靠獨特的“4M”管理方法,即加強質量過程控制中對人(Man)、設備(Machine)、材料(Material)、法(Method)的管理,通過開展小改革小創造活動,已累計為公司節約上百萬元的資金。

  在對人的管理中,班組堅持以人為本,通過培訓制度、開展活動等形式,經常組織大家學習討論熔化工藝、標準,以增強班組凝聚力。

  熔化車間使用的是5噸行車,行駛位置剛好位于爐體上方。以前在加料、出爐過程中,大量的濃煙、飛濺的鐵豆直接烘烤著行車駕駛室,經常造成各種電氣、機械元件損壞。后在車工張園的建議下,將人工操作方式改為遙控操作,對駕駛室進行了整體密封,大大降低了故障率,為此張園榮獲集團公司2004年度“三八創新能手”稱號。高素質的人員,保證了生產進度,2002年引進了德國OBLF公司生產的QSN750型直讀式

光譜分析儀,該班組員工很快就掌握了這項先進的技術,縮短了培訓周期,僅此一項就節約資金10多萬元。

  設備和工藝裝備是保證熔化質量的必要條件。為了提高設備的使用效率,班組采用全員生產維修(TPM)方式,結合5S管理方法,要求員工上崗前完成“等一等,看一看,想一想”三個要求,確認一切無誤后再動手操作。除此外,班組要求員工對設備還要進行日常的使用記錄,重點對故障進行統計、分析。一次,A爐在大功率送電的情況下,頻繁出現超溫報警情況,經排查發現為電源柜第51支路堵塞所致。于是班組對此做了詳細記錄,為別的班組排除問題提供有利條件,減少了不必要的浪費。

  原材料的管理是節約熔化成本和提高熔化質量的關鍵。結合生產實際,班組制訂了嚴格按工藝配料的管理措施,如嚴禁加入不合格的爐料和成分不明確的爐料;對球化不好的包次及時進行爐前金相檢查,不合格時及時隔離,確保不合格的鑄件不轉出鑄鐵廠等。為盡可能地降低成本,班組經嚴密的計算和現場實驗,還提出了改變生鐵、回爐料、廢鋼的配比比例,如今,應用該配比,節約了大量的一次投入原材料成本。

  加強“法”的管理包括兩個部分,一是學習先進的工藝方法,不斷的創新工藝;二是優化爐前現場管理。

  爐前現場管理看起來是小事,但卻是保障每道工序有序進行的重要手段。像小組成員值日制度、班前會制度、上崗制度等,簡潔、明白、實用,如上崗制度規定安全勞保用品不全者不準上崗;對一些在生產過程中易出現的鑄件缺陷,員工在生產前要看提示板,在操作過程中要有針對性的進行控制。

  4M管理使鑄鐵廠熔化A班從2002年起連續被公司評為“文明班組”、“模范班組”榮譽稱號,2006年7月被全國機械工業質量管理協會評為“質量信得過班組”。

作者:杜 吟


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