近日,記者從浙江省德力西集團(tuán)有限公司獲悉,由該集團(tuán)股份公司外貿(mào)廠生產(chǎn)的135K產(chǎn)品,連續(xù)兩個季度合格率100%,合作商日本河村電器產(chǎn)業(yè)株式會社特意給該外貿(mào)廠頒發(fā)了獎狀。
2004年7月,日本河村電器產(chǎn)業(yè)株式會社通知德力西集團(tuán)股份公司,要求改變135K產(chǎn)品的驗收檢測方法。此前,該公司產(chǎn)品的合格率均在95%以上,而按新方法進(jìn)行檢驗,合格
率僅為42%。突如其來的變化,一時使員工們深感不安。
在集團(tuán)的指導(dǎo)下,外貿(mào)廠立即成立由技術(shù)骨干組成的QC小組,對外方提出的問題進(jìn)行專題分析和排查。QC小組成員由8人組成,他們從“人(人員)、機(jī)(機(jī)器)、料(加工過程)、法(檢驗方法)、環(huán)(實驗室環(huán)境)”5個方面下手,分別進(jìn)行調(diào)查、驗證,終于發(fā)現(xiàn)了問題所在:一是在一些產(chǎn)品中固定劑沒有起到固定作用;二是負(fù)荷座沒有定位。
QC小組組長吳碧如說:“由于135K產(chǎn)品在運輸中和進(jìn)退接線螺絲時會發(fā)生振動,所以在該產(chǎn)品調(diào)試完畢時,要在調(diào)節(jié)螺絲上點固定劑,防止其受震后退出,引起雙金角度變化。還由于安裝調(diào)節(jié)螺絲的孔非常小,固定劑靠針筒注入,能否點到位,只憑操作人員的感覺,具有一定的隨意性。”
經(jīng)多次分析,QC小組決定借助產(chǎn)品外殼本身進(jìn)行固定。把調(diào)節(jié)螺絲放進(jìn)殼體,與殼體形成過盈配合,殼體受擠壓形成螺紋,靠兩者的摩擦力固定。這樣產(chǎn)品在空氣中置留后,殼體吸水膨脹,螺絲會擰得更緊,從而解決了問題。
QC小組還發(fā)現(xiàn),接線螺絲退出時,負(fù)荷座未固定會發(fā)生晃動,從而導(dǎo)致雙金角度隨之變化。實施相關(guān)對策后,產(chǎn)品合格率提高到85%。
85%的合格率,對于德力西人來說,還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,于是QC小組的成員們再次向難關(guān)發(fā)起了攻擊。一次次的分析、試驗后發(fā)現(xiàn):問題還是出在雙金部件的定位上,僅靠負(fù)荷座來固定雙金屬片仍然不夠,還要減少雙金屬片承受的振動力。經(jīng)過反復(fù)調(diào)整試驗,QC小組決定修改殼體接線片處,使振動力不直接作用在雙金屬片上,從而減少了雙金屬片所受的振動力。經(jīng)過試驗,合格率提高到96%。
此后送交日本河村電器產(chǎn)業(yè)株式會社的產(chǎn)品,經(jīng)對方檢查全部符合要求。德力西集團(tuán)股份公司總經(jīng)理黃忠南說:“這次技術(shù)攻關(guān),不僅解決了135K的質(zhì)量問題,還帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。該難題解決后,僅調(diào)節(jié)螺絲不用固定劑這一項,公司一個月就節(jié)約了28800元。” 作者:陳 萍
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