9月15日,氧氣公司依靠自主的調(diào)試技術(shù),首次在H臺6萬制氧機稀有氣體提取裝置上生產(chǎn)出氪、氙稀有氣體,純度一次性達到99.999%的國家標(biāo)準(zhǔn),形成批量生產(chǎn)能力。這一調(diào)試方面的自主創(chuàng)新成果填補了國內(nèi)空白,為武鋼和我國今后大型制氧機生產(chǎn)稀有氣體提供了成熟的技術(shù)。
氪、氙稀有氣體的提取難度大,尤其是大型制氧機提取稀有氣體設(shè)備的調(diào)試,已成
為世界上大型制氧機生產(chǎn)廠家亟待解決的難題。武鋼在引進德國林德公司H臺6萬制氧機的同時,一并引進了稀有氣體提取裝置。2006年初,在外方調(diào)試人員和難以達到生產(chǎn)需求的情況下,氧氣公司組織精兵強將展開了稀有氣體調(diào)試的攻堅戰(zhàn),外方專家配合調(diào)試。
查漏,稀有氣體裝置調(diào)試的關(guān)鍵環(huán)節(jié),要技術(shù),還要有耐心、細(xì)心和責(zé)任心。調(diào)試人員利用核檢漏儀、毛刷、查漏儀對每個接頭點和近100根管道,一個個、一寸寸地查漏,再反復(fù)進行吹掃打壓。在一個多月時間里,共查出漏點30多處,并及時整改。
氧氣公司職工對故障的準(zhǔn)確判斷與處理能力,讓外方專家折服。在一次調(diào)試中,出現(xiàn)了低溫輸送泵不能正常運行的現(xiàn)象,外方認(rèn)為原設(shè)計無問題,我方提出,可能是氪管換熱器容量過小所致。經(jīng)檢查確屬容量小,改用蒸汽換熱器后,溫度完全達到生產(chǎn)的要求。還有一次,氣體分離液位器出現(xiàn)測量不真實現(xiàn)象,外方要求計量人員檢查變送器,仍未排除故障;在聽取了我方增設(shè)加熱元件的建議后,一試,果然奏效。
氧氣公司調(diào)試人員結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際,對“洋設(shè)備”存在的缺陷進行了60多項改進,部分工藝作了優(yōu)化與創(chuàng)新。稀有氣體提取的原控制系統(tǒng),不能與生產(chǎn)相適應(yīng),調(diào)試人員對計算機程序重新作了近20處修改,使整個氣體提取過程受控于新的自動控制程序。原設(shè)計中,原料缸自動閥門達不到工藝要求,為杜絕提取過程中稀有氣體的泄漏,他們對14個閥門選用了操作便捷、防漏效果好的開關(guān)系統(tǒng)。
調(diào)試終于成功了,稀有氣體裝置投產(chǎn)了,林德公司調(diào)試專家邁勒評價說:“H臺6萬制氧機的調(diào)試技術(shù),是一流的。”
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