三煉鋼120噸CAS—OB精煉爐項目進展順利。7月11日起已進入設備安裝階段,預計8月初可建成投產(chǎn),它通過與三煉鋼廠鐵水預處理裝置配套使用,可使該廠新品種開發(fā)和多鋼種生產(chǎn)后勁不斷增強。
三煉鋼廠現(xiàn)有的4座LF精煉爐,每分鐘只能實現(xiàn)鋼水升溫1.0—1.5℃,已不能適應該廠現(xiàn)階段的生產(chǎn)節(jié)奏。加上新中板的建成投產(chǎn)、高附加值和品種鋼產(chǎn)量增多以及CSP連鑄機
的全面提速,給原本就緊張的精煉工序再添壓力。
而CAS—OB爐精煉周期短,設備作業(yè)率高,處理能力大,可滿足一般精煉鋼水的要求,有利于新品種開發(fā)和多鋼種生產(chǎn);并且經(jīng)CAS—OB處理的鋼水成本比LF節(jié)約1.6元/噸鋼。另外,CAS—OB爐的建設費用僅為310萬元,而LF爐要過千萬。
該項目由鋼鐵研究總院新冶高科技集團有限公司承建,總投資為310萬元。CAS—OB爐在底吹Ar氣均勻鋼水成分和溫度的同時,完成合金成份微調(diào)和鋼水凈化,可實現(xiàn)窄成分控制,一般鋼水還能提高鋁、鈦合金收得率25%—50%,鋼中總氧量能降低0.006%,通過提高脫氧效果,可促進脫氧夾雜物上浮、分離,夾雜物總含量能減少35%—50%,同時該爐還設有頂吹氧槍,利用加入鋁或硅鐵與氧反應放出的熱量直接對鋼水加熱,每分鐘升溫能達7—10℃,完全能夠滿足Q195、Q235、16CrMo、08AL等多個鋼種的精煉。
但是CAS-OB爐也有一個缺點,就是不能脫硫,為了配合CAS-OB爐的生產(chǎn),三煉鋼廠對鐵水預處理站進行了全面恢復。高爐鐵水在經(jīng)鐵水預處理站進行鎂脫硫扒渣后,經(jīng)轉(zhuǎn)爐冶煉再到CAS—OB爐。CAS—OB精煉爐對普碳鋼處理周期只需8—15min;對低合金鋼、低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼精煉周期也只需15—20min,從而能實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐、精煉爐、連鑄在生產(chǎn)節(jié)奏上的匹配,為該廠新品種開發(fā)和多鋼種生產(chǎn)提供了廣闊的空間。
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