胸懷公司大局 創(chuàng)新挖掘潛能 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 08:35 國(guó)資委網(wǎng)站 | |||||||||
邢鋼焦化廠在成本管理上作出大文章 在成本管理上屢有新思路,并曾獲公司效益杯第一名的焦化廠,今年,按照袁世臻總經(jīng)理提出的要在降成本上“做大文章”的要求,以公司最終效益為重,大膽創(chuàng)新,實(shí)驗(yàn)單種煤煉焦取得成功。據(jù)10月份實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),僅此一項(xiàng)降低總成本600萬(wàn)元。
焦化廠實(shí)驗(yàn)單種煤煉焦,首先堅(jiān)持了以質(zhì)量保證為基礎(chǔ)。隨著高爐富氧、噴吹煤技術(shù)的開(kāi)發(fā)利用和公司對(duì)煉鐵產(chǎn)能要求的提高,特別是煤炭市場(chǎng)日趨緊張,質(zhì)量和成本都必須保證,而且只有保證質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定在高水平上,才能探討降低消耗的新途徑,才是真正意義上的降成本。為此,早在去年底,他們就成立了以廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的質(zhì)量攻關(guān)小組,圍繞“細(xì)化過(guò)程控制”這一主題,制定了“來(lái)煤控制、存放、取用、配煤、粉碎、爐溫管理、實(shí)物檢查、建立數(shù)據(jù)庫(kù)”等8項(xiàng)質(zhì)量控制措施,并層層建立責(zé)任制,跟蹤考核,使配比執(zhí)行時(shí)間可精確到5分鐘以內(nèi),且焦炭強(qiáng)度、灰份、硫份等都能控制在最小單位。焦炭成份一旦有了波動(dòng),能在第一時(shí)間做出調(diào)整,真正做到了有效控制,拿到了質(zhì)量控制的主動(dòng)權(quán)。今年以來(lái),該廠沒(méi)有發(fā)生一次質(zhì)量事故,而且成為全公司唯一一家能實(shí)現(xiàn)每天完成日預(yù)算計(jì)劃的生產(chǎn)單位,從而也為謀劃好降成本這篇大文章奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。 “揀芝麻見(jiàn)精神、抱西瓜見(jiàn)效益”。公司改制激發(fā)出來(lái)的巨大能動(dòng)性,使焦化廠在成本管理上的思路更寬更新更實(shí)際。他們教育職工把二次創(chuàng)業(yè)的信心和理念化作干實(shí)事干成事的具體行動(dòng),想主人事、做主人事,在發(fā)動(dòng)員工小改小革、修舊利廢、節(jié)約代用,找芝麻、揀芝麻的同時(shí),廠領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始著眼找西瓜、抱西瓜,把主攻方向鎖定在主要矛盾的主要方面。煉焦用煤占焦炭總成本的75%以上,長(zhǎng)期以來(lái),不少煉焦廠家為了質(zhì)量系數(shù)的絕對(duì)把握,都謹(jǐn)慎的選用含硫偏低、價(jià)格偏高的合煤煉焦。于是這“成本75%以上”似乎成了一個(gè)不容置疑的“定數(shù)”。焦化廠長(zhǎng)陳學(xué)清,這個(gè)學(xué)焦化干焦化并且一干就是20多年的“老焦化”,仔細(xì)審視著這個(gè)技術(shù)性很強(qiáng)又需要魄力和勇氣的問(wèn)題,他說(shuō),質(zhì)量過(guò)剩也是一種浪費(fèi)。公司給焦化廠下達(dá)的主要質(zhì)量考核指標(biāo)是M25>91%,這是保證煉鐵需求的最低限,而焦化廠通過(guò)落實(shí)8項(xiàng)控制措施,實(shí)際可達(dá)到91.9%。看起來(lái),小單位保險(xiǎn)系數(shù)大了,但公司總成本也高了。陳學(xué)清用自己的感受教育職工,要正確認(rèn)識(shí)局部和整體利益的關(guān)系,本單位的利益再大,是局部,公司的最終效益才是全局。他說(shuō),91%是界線,低了,是失敗,高得多了,也是一種不應(yīng)有的浪費(fèi)。我們就是要在這個(gè)“邊緣”上動(dòng)腦筋,做文章。信心來(lái)自于實(shí)力。在分析了本廠技術(shù)力量和焦?fàn)t三次改造后的主體設(shè)備狀況后,他終于果斷地作出了實(shí)驗(yàn)單種煤煉焦這個(gè)大膽的決定。 創(chuàng)新不等于盲干。焦化廠全體技術(shù)人員以袁總講話為指導(dǎo),在總結(jié)了質(zhì)量控制底線的技術(shù)把握后,反復(fù)進(jìn)行了討論論證。決定分三步走:第一步考察。就是考察煤源、煤種,特別是煤種性價(jià)比。陳學(xué)清親自帶領(lǐng)10余人,在公司技術(shù)部門(mén)和物采公司的大力支持下,5上山西、3下峰峰,用了一個(gè)多月的時(shí)間,考察了17家煤礦,行程近萬(wàn)公里。大量數(shù)據(jù)表明,僅煉焦用煤含硫一項(xiàng),高低價(jià)相差100元以上,如果技術(shù)操作能跟上,這差價(jià)就可能是降成本的一個(gè)可觀的空間。緊接著,開(kāi)始了第二步,實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室人工配比,需要仔細(xì)的觀察分析每一組數(shù)據(jù),灰份、硫份、揮發(fā)份,一項(xiàng)一項(xiàng)比較,一個(gè)個(gè)方案篩選、失敗、再試驗(yàn)……終于9月中旬實(shí)驗(yàn)成功。第三步直接生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)。9月22日中午,1#焦?fàn)t的61#、18#、38#爐按計(jì)劃裝入新方案的配比,17小時(shí)以后,通紅的焦炭從爐膛中推出,人們的心也隨之跳躍,很快,化驗(yàn)結(jié)果出來(lái)了,工業(yè)實(shí)驗(yàn)也告成功!按實(shí)驗(yàn)方案噸焦耗煤成本降低57.21元,焦炭M25>91%,達(dá)到91.5%。人們都十分清楚,焦化廠現(xiàn)在每日耗煤3500噸以上,年耗煤120余萬(wàn)噸,一年就可降低總成本7000多萬(wàn)元。 生產(chǎn)在發(fā)展,管理也在不斷向前推進(jìn),邢鋼焦化人把這次實(shí)驗(yàn)作為一個(gè)前進(jìn)和創(chuàng)新的新起點(diǎn),他們決心在公司從生產(chǎn)型向效益型轉(zhuǎn)變的二次創(chuàng)業(yè)中,俯下身子,務(wù)實(shí)工作,尋求新的途徑,把這篇降成本的文章再做大做好。 |