一段時(shí)期以來,武鋼股份煉鐵廠認(rèn)真落實(shí)武鋼5項(xiàng)舉措,各高爐借鑒6號(hào)高爐布料矩陣新技術(shù),結(jié)合實(shí)際,改進(jìn)布料技術(shù),提高操作水平,平均噸鐵焦炭消耗大幅度降低。
6號(hào)高爐是我國(guó)特大型高爐之一,自去年投產(chǎn)以來,產(chǎn)量水平較高,但焦比相對(duì)偏高。為此,武鋼煉鐵廠組織以科技人員為主體的攻關(guān)小組,對(duì)布料矩陣這一關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。布料矩陣的改善,不僅要有深厚的理論功底,還要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。此次領(lǐng)銜攻關(guān)的該
廠廠長(zhǎng)熊亞非,1997年研究應(yīng)用無鐘布料技術(shù),使5號(hào)高爐平均每噸鐵降低焦炭27公斤,后在全廠推廣,使武鋼煉鐵廠創(chuàng)造破四見三的優(yōu)異成績(jī)。我國(guó)著名煉鐵專家劉云彩曾撰寫布料矩陣專著指出,科學(xué)的布料矩陣可大大降低焦比。
目前,武鋼煉鐵廠以改進(jìn)布料為切入點(diǎn),提高產(chǎn)量與節(jié)能降耗兩手抓,在生產(chǎn)上合理調(diào)配,通過技術(shù)攻關(guān)、勞動(dòng)競(jìng)賽等,在節(jié)能降耗上不斷創(chuàng)新,以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上漲帶來的壓力。
|