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東風商用車公司鑄造一廠經濟技術創新活動成效顯著


http://whmsebhyy.com 2005年05月23日 08:49 國資委網站

  “東風有限”商用車公司鑄造一廠工會緊緊圍繞工廠方針目標,以“十、百、千立功競賽”活動為載體,在全廠員工中大力開展的以“提高質量,降低廢損;提高效益,降低成本;提高實效,減少浪費;促進工廠KPI指標實現”為目標的群眾性經濟技術創新活動,取得良好的績效。

  該廠機模車間調度員陳剛在組織生產中發現,由于型板框過去由多個廠家制造,造成
現生產的型板與型板框不能互換。車間每換下一塊型板,都要配制一套型板框,不僅增加了加工負擔,而且帶來了諸如場地占用、運輸成本、工裝費用等一系列浪費問題。陳剛提出整改措施——以型板框定位孔為基準,對原有型板框實施二次精確加工。通過改進,新制造的型板能夠直接裝入標準化的型板框內,實現了二車間KY線、三車間GF線型板框的標準化。僅此一招,當年即可減少工裝資金投入28000元,并且提高了工作效率。

  三車間維修工張昌朝在GF線型板框實現標準化的基礎上,又自制了可上下擺放兩塊型板的新式工位器具。既減少了型板工位器具的成本費用,又提高了倉庫面積利用率,同時也方便了工裝現場的日常保管工作。

  機模車間模修班長田龍制作成40L冷芯盒頂芯調試平臺,使冷芯盒工裝質量有了進一步保證,往返運輸費用和修理工時費用都得到節省。按減少一次調試費用計算,該項成果當年可創效達16000余元。

  四車間化鐵工程良軍針對孕育操作方法陳舊落后的現狀,利用廢舊材料自制了一套便捷式流槽,當工頻爐鐵水倒入鐵水包時,孕育劑也從流槽進入包內。這一改進降低了鐵水飛濺傷人的危險度,有效地解決了準確加料、隨流孕育、提高材質性能的生產難題,直接創效達75000余元。

  技術部張文海工程師努力改進后橋減速器殼的工藝設計,減少鑄件接觸熱節,除去原設計上的四個冒口,使澆冒口重量由改進前的33.8kg減少到了改進后的11.2kg;廢品率由原來的6.8%下降0.1%以下。由于鑄件工藝出品率的極大提高,80余萬元的材料動能費用得到節省。

  鑄造一廠工會日前對一季度群眾性經濟技術創新成果進行了驗收、總結,并實施以員工名字命名其創新成果的激勵措施,決定把“陳剛型板框”、“田龍調試平臺”、“良軍隨流孕育槽”、“文海無冒口鑄造”編入工廠準專利名冊。


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