“大采高”吞厚 “刨煤機”食薄
本報訊在煤層和頂板兩硬條件下,首個薄煤層刨煤機綜采無人工作面,近日在大同煤礦集團公司晉華宮礦薄煤層工作面成功投產。其最高日產達到6185噸,超過了日產5300噸的設計能力,同時創造了從試產到達產的全國最快紀錄。這是繼去年“大采高”技術之后,又一項創新采煤方法在同煤集團開花結果。
大同煤礦集團公司已有50多年的開采歷史,生產的煤炭素有“工業精粉”美譽,其主采煤層是侏羅紀煤系。進入新世紀以來,侏羅紀煤系資源逐漸枯竭,開采戰場向5米以上的厚煤層和1米左右的薄煤層等高能采區轉移。
“煤炭資源是全人類的財富,惜煤如金應當熔鑄到現代煤炭企業的文化理念之中。同煤的目標是要獨立研發并吸收引進在資源開采方面的最新技術,千方百計實現精采細采。”大同煤礦集團公司董事長彭建勛接受《經濟參考報》記者采訪時如是說。
所謂“大采高”即“大采高綜合機械化采煤方法”的簡稱,這是同煤集團針對5米以上的厚煤層創出的一種世界領先的采煤方法。他們根據侏羅紀和石炭二迭系煤系厚煤層特有的“兩硬”(頂板硬、煤層硬)特點,把國內外先進的采煤設備、技術和管理融為一體,從德國引進SL500型大功率采煤機,從英國引進電氣設備,從國內廠家購進支架、運輸等設備。運用這種采煤方法,可在煤層、頂板堅硬條件下,一次完成5米厚煤層采全高,工作面直接工效達到122.6噸。
隨著“大采高”攻克了5米以上的厚煤層,1米左右的侏羅紀煤層開采攻堅工作擺上了議事日程,如果繼續延用原有的采煤工藝、技術和設備,大量寶貴資源面臨著遺失和丟掉的無奈。為此,同煤集團投入1.1億元從德國DBT公司引進了自動化刨煤機設備。同時,針對該套設備自動化程度高、技術含量高、操作標準高的特點,他們充分發揮員工的積極性和創造性,結合晉華宮礦的特定井下工作面環境,大膽地對設備進行了部分技術改造。一是對刨煤機的冷卻系統和噴霧系統進行了改造,由一套系統改造成了兩套單獨作業系統,避免了由于冷卻水流量不足而造成停機現象;二是對IKM刨煤機均衡控制器裝置的安裝位置進行了改造;三是改變了支架推移板的安裝位置,避免了由于煤層低造成支架與刨煤機刨頭相互干涉而發生碰傷事故;四是在確保轉載機性能的前提下,將轉載機縮短了9米,避免了由于轉載機太長、太重而影響推移的現象等,進一步大大提高了刨煤機的功效。
硬件到位,軟件和人就成為關鍵因素,為了做到一次性成功投產,打造精品強隊,同煤集團在該隊領導班子配備上嚴格挑選,通過考試、答辯及民主評議,6位學歷高、技術精、經驗豐富、年富力強的優秀人才被擇優錄用,有30名技校以上學歷,3年以上工作經歷的技術骨干通過考試被選拔到刨煤機隊。為了盡快掌握新設備、新技術,探索新經驗,做到一次性投產,該隊員工在集團公司總部進行了強化培訓,到山西晉城進行了現場實習,聘請專家對該隊員工就promos系統等知識進行了現場培訓,做到了安裝調試一次成功,順利投產。
據了解,同煤集團晉華宮礦的薄煤層儲量高達1000萬噸,自“刨煤機”全自動化工作面在該礦成功投產以來,已生產原煤11.588萬噸。業內人士稱,同煤“刨煤機”全自動化無人工作面,不僅對降低員工勞動強度,實現安全生產意義重大,也大大提高了資源利用率,為我國薄煤層開采探索出了一條延長各生產礦井服務年限,精采細采,高產、高效、高資源回收率的新路子。(來源:經濟參考報)
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